解決液化氣鋼瓶檢修中存在問題的可行性研究
一.前言
液化石油氣鋼瓶是液化氣公司為廣大用戶提供產(chǎn)品的唯一載體,它的質(zhì)量體現(xiàn)了液化氣公司的社會形象,因此我公司對液化石油氣鋼瓶非常重視,每年都對其進(jìn)行檢修(日常維護(hù)、定期檢驗與評定),將對用戶造成安全隱患的鋼瓶進(jìn)行報廢處理,杜絕其繼續(xù)使用。在每年的鋼瓶檢修中,我們發(fā)現(xiàn)主要存在兩大難題:1. 液化石油氣鋼瓶角閥門桿漏氣;2.蒸汽吹掃工藝造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問題。下面就鋼瓶檢修中存在的這兩個難題分別介紹解決措施。
二.第一難題:解決角閥門桿漏氣的可行性研究
液化石油氣鋼瓶角閥門桿漏氣是一個長期困擾液化氣行業(yè)的難題,新安裝的角閥一般不漏,在使用半年以上后,陸續(xù)產(chǎn)生泄漏。我公司多年投入很大人力物力對角閥進(jìn)行維護(hù)、更換門桿膠圈,抹密封脂等,但效果都不理想。針對這種情況,我們決定研究找出在一個大修周期內(nèi)鋼瓶角閥門桿不漏氣的解決方案,最終解決存在于液化氣行業(yè)內(nèi)部十分普遍的技術(shù)難題。
1.門桿漏氣原因分析
經(jīng)過對角閥門桿漏氣現(xiàn)象的分析,液化氣鋼瓶角閥門桿漏氣是由于幾方面的原因產(chǎn)生的:
1.1結(jié)構(gòu)問題:
原O型膠圈套到門桿上,再安裝進(jìn)角閥壓蘭套內(nèi)后,膠圈被壓迫變形。膠圈在A點僅靠的彈性力大于氣體壓力(0.3Mpa)的硬性擠壓,抵御著氣體的泄漏,瓶內(nèi)氣體壓力C作用在膠圈B面,氣體壓力抵消了部分膠圈的彈性力,像楔子一樣時間隙擴(kuò)大,趨于泄漏??梢哉f這是一種被動密封形式,有時只能依靠密封脂來彌補彈性力的不足。
1.2壓蘭套與門桿之間在A點有雜物或溝痕,橡膠圈被支起來產(chǎn)生泄漏。
1.3使用壽命短,膠圈老化,彈性張力減少,耐用性降低,所以1–2年后泄漏將不可避免。
1.4配方問題:
現(xiàn)在使用的膠圈,在正常狀態(tài)下,可以保存2年。但液化氣本身是一種溶劑,一般的耐油丁晴橡膠圈,經(jīng)過液化氣侵蝕后的壽命,最長只有0.5年左右(夏天鋼瓶在太陽下爆曬達(dá)70至80度,冬天在露天零下20至30度,更加劇膠圈老化的速度)。達(dá)到該指標(biāo)的橡膠圈,鋼瓶廠家承諾膠圈僅保用3個月。新安裝的膠圈僅一年后,從角閥中取出,往往硬化,失去彈性,也就是失去密封性能,產(chǎn)生漏氣。這主要是因為膠圈生產(chǎn)配方和工藝不合理。所以1年后泄漏將不可避免。只有使用新型耐低溫、耐老化、耐液化氣溶解的丁晴橡膠才能解決使用壽命短的問題。
2.解決措施
解決液化氣鋼瓶角閥門桿漏氣可以從以上幾個方面著手,按以下方法改進(jìn):
2.1密封結(jié)構(gòu)的改進(jìn)
針對結(jié)構(gòu)的重新設(shè)計,將O型圈的圓形截面改為Y型,將被動形式改為主動形式,提高了密封能力,取消了密封脂的使用。Y型膠圈套到門桿上,再安裝進(jìn)角閥壓蘭套內(nèi)后,膠圈被壓迫變形。瓶內(nèi)氣體壓力C作用在膠圈B面,只要瓶內(nèi)有氣體壓力,就能將柔性的唇邊主動推向A點,封閉泄漏間隙;膠圈在A點不僅依靠彈性力大于氣體壓力(0.3Mpa)的硬性擠壓,還能利用瓶內(nèi)氣體壓力共同抵御氣體自身的泄漏,“借氣封氣”。所以說這種主動密封形式要比被動密封形式效果好。
2.2角閥壓蘭套與門桿之間在A點有點雜物或溝痕,膠圈的唇邊會被氣壓抵住,不會泄漏,耐用性提高;
2.3壽命長,不等膠圈達(dá)到老化程度,鋼瓶就進(jìn)入大修,避免泄漏產(chǎn)生。
2.4摩擦次數(shù)由國標(biāo)的8000次提高到16000次以上。超過國標(biāo)GB7512-87中的要求兩倍。
2.5配方體系和制作工藝的改進(jìn)
通過對70個配方的反復(fù)試制和篩選,進(jìn)行了橡膠配方體系和操作工藝的研制,使其在耐低溫、耐老化、耐液化氣溶解能力上得到提高,尤其在液化氣長時間浸泡后其重量變化小于國標(biāo)90%,扯斷強度、扯斷伸長率均在國標(biāo)上,完全符合設(shè)計要求,可以投入實際應(yīng)用。其中物理和機械性能對照結(jié)果見附件《物理和機械性能對照表》。
3.新型角閥門桿膠圈試驗結(jié)果
2002年6月26日至7月17日為止,我們將共計9000只鋼瓶全部改裝為新型角閥門桿膠圈作為試驗鋼瓶。試驗鋼瓶已于7月底之前全部送往我們公司所屬市府、紅土、北地、虎坊四個供應(yīng)站進(jìn)行周轉(zhuǎn)使用。經(jīng)過兩個月的初步試驗,截至9月17日,從供應(yīng)站逐步返回瓶共計13只,其中有4只鋼瓶手輪擰不動,其余9只鋼瓶的壓母松動。因壓母膠圈導(dǎo)致鋼瓶膠閥泄漏還未發(fā)生。新型角閥膠圈泄漏的返廠率為0%。
為了充分驗證新型角閥門桿膠圈的試驗效果,我們制定了相應(yīng)要求,具體步驟如下表:
4.經(jīng)濟(jì)效益
根據(jù)公司2003年的統(tǒng)計:全年共有返廠修理漏氣鋼瓶102832瓶。按70瓶一車推算,需用1469.02車次。
4.1返廠維修費用的計算:
A、材料費用:每個鋼瓶需更換膠圈0.36元,輔助材料(上墊、尼龍墊、密封脂等)0.20元,單瓶合計:0.56元。全年返廠漏氣鋼瓶材料費0.56元×102832瓶=57585.92元
B、人員費用:4名職工;1500元×4人×3個廠×12月=216000.00元;修瓶工費:216000.00元÷102832瓶=2.10元。
C、油耗費用:西郊統(tǒng)計表示每車次平均行駛36.82公里,按每公里耗油0.2公升計算,2.43元×36.82公里×0.2公升=17.89元,全年耗油17.89×1469.02車次=26280.77元。推算每瓶耗油26280.77元÷102832瓶=0.25元。
D、車輛損耗費用:每百公里15元,36.83公里合計5. 52元,全年1469.02次×5.52元=7433.23元。每瓶車損5.52元÷70瓶=0.079元。
E、年返廠維修費用合計:材料57585.92+人工216000.00+油耗26280.77+車損7433.23=307299.92元。單瓶合計:材料0.56+人工2.10+油耗0.25+車損0.079=2.989元。
4.2下站維修費用:
統(tǒng)計數(shù)字:2003年下站維修漏氣鋼瓶88684瓶。下站維修人員平均每廠3人,3個廠9人。每次下站平均行駛60公里。每公里油耗0.2公升。油價為2.43元。
A、材料:每瓶維修材料費0.56元,年費用0.56元×88684瓶=49663.04元。
B、人員費用:下站維修人員各廠合計9人,月工資每人1500元,年工資總額為1500元×9人×12月=162000元。單瓶人工費用:162000元÷88684瓶=1.827元。
C、油耗:理論計算按70瓶一車,88684瓶相當(dāng)于1266.9車×60公里=76014公里×0.2公升=15202.8公升×2.43元=36942.80元。單瓶油耗:36942.8元÷88684瓶=0.416元。
D、車耗:規(guī)定每公里0.15元,76014公里×0.15元=11402.1元。單瓶計算:
11402.1元÷88684瓶=0.129元。
E、年下站維修費用合計:材料49663.04+人工162000.00+油耗36942.80+車損11402.1=260007.94元。單瓶合計:材料0.56+人工1.827+油耗0.416+車耗0.129=2.932元。
4.3總維修合計:
A、維修總瓶數(shù):102832瓶+88684瓶=191516瓶。
B、年返廠和下站費用:307299.92元+260007.94元=567307.86元。
C、單瓶平均:(2.989元+2.932元)÷2=2.9605元。
4.4維修鋼瓶費用的分析:
我公司大約有鋼瓶100萬只,漏氣瓶比例:191516÷1000000=19.15%,公司基本門桿漏氣維修費用是:56萬元。若采用此種新型角閥門桿膠圈,漏氣瓶比例:116÷9000=1.29%,本課題完成后的主要考核指標(biāo)定為:鋼瓶因角閥門桿膠圈泄漏的返廠率降為3%。按3%計算,漏氣瓶應(yīng)有3萬只,為此發(fā)生的維修費用下降為9萬元。經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。
上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明這種新型角閥膠圈是可靠的,大幅度降低了漏氣率,進(jìn)一步提高了我公司產(chǎn)品質(zhì)量,非常值得推廣,且應(yīng)用市場非常廣闊。這種新型角閥膠圈不僅可以保證用戶使用鋼瓶的安全性,從而保證人民生命財產(chǎn)不受損失,確保首都安定團(tuán)結(jié)的大好形式,還可以減少公司對鋼瓶的維修量,降低維修成本,增加經(jīng)濟(jì)效益,樹立我公司提供“安全放心氣”的新形象,創(chuàng)造更大的社會效益。
三.第二難題:鋼瓶蒸汽吹掃的替代技術(shù)——碳化燃燒工藝
按照國家標(biāo)準(zhǔn)《液化石油氣鋼瓶定期檢驗與評定》(GB8334—1999)的要求,鋼瓶檢驗周期為4年,超過檢驗有效期的鋼瓶應(yīng)進(jìn)行檢驗;另外在日常生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的漏氣瓶,影響了安全使用,我公司對其進(jìn)行檢驗(俗稱檢修)。鋼瓶檢修前處理過程,主要是通過對待檢鋼瓶進(jìn)行倒空(殘液回收)、蒸汽吹掃,使鋼瓶在上線檢修之前殘余液化氣濃度不大于0.4%【按照國家標(biāo)準(zhǔn)《液化石油氣鋼瓶定期檢驗與評定》中6.5的要求;按照《液化石油氣公司安全規(guī)程》中的《蒸汽吹掃鋼瓶安全操作規(guī)程》的明確要求:鋼瓶在檢修之前殘余液化氣濃度在爆炸下限(2%)的20%(即2%×20%=0.4%)之內(nèi)為吹掃合格】,達(dá)到保障生產(chǎn)安全的目的。
1.傳統(tǒng)蒸汽吹掃工藝造成的問題及初步解決思路
1.1傳統(tǒng)蒸汽吹掃工藝造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問題
由于鋼瓶倒空后內(nèi)部的剩余殘油不可能100%被回收,同時殘油中的重油附著在鋼瓶內(nèi)壁上根本無法回收,在用蒸汽吹掃的過程中,殘油經(jīng)加熱揮發(fā)成可燃?xì)怏w,直接排放,形成安全隱患,同時大量排放產(chǎn)生的異味嚴(yán)重污染了大氣環(huán)境,并且蒸汽冷卻后形成的冷凝液無處排放,只能排放到地面,造成環(huán)境污染,影響了周圍居民的生活。
1.2初步解決思路
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),我公司每年大約有20萬只鋼瓶進(jìn)行檢驗,由于傳統(tǒng)蒸汽吹掃工藝造成環(huán)境污染及形成安全隱患,為此我們決定采用燃燒方法代替蒸汽吹掃。為了確保碳化燃燒工藝的安全性及可行性,我們建立試點,對燃燒方法進(jìn)行試驗。
采用碳化燃燒工藝不但可以有效地處理鋼瓶內(nèi)部的剩余殘油,解決殘液處理問題,同時可以使鋼瓶表面的油漆、塑料粉末等涂層完全碳化,整個過程符合環(huán)保要求。這樣既解決了環(huán)保問題,又消除了安全隱患,還降低了能源損失和勞動強度。
2.鋼瓶焚燒技術(shù)可行性分析
2.1本工藝的技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點
本工藝的技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點是采用了焚燒方法代替?zhèn)鹘y(tǒng)的蒸汽吹掃工藝,來處理待檢鋼瓶內(nèi)部的剩余殘油,鋼瓶在經(jīng)過鏈條進(jìn)入焚燒爐爐膛內(nèi)時,利用鋼瓶內(nèi)殘油作為燃料進(jìn)行燃燒,殘油燃燒后解決了殘油處理中存在的安全隱患及環(huán)保問題,清除了鋼瓶內(nèi)壁上的附著物,同時碳化了鋼瓶外表面。
2.1.1焚燒裝置的優(yōu)越性:
2.1.1.1采用焚燒爐代替以往的除垢設(shè)備,可以使鋼瓶檢驗站改進(jìn)檢驗工藝;
2.1.1.2有效的處理鋼瓶內(nèi)部結(jié)垢、殘液、殘氣等環(huán)境污染問題;
2.1.1.3通過焚燒可以進(jìn)一步提高鋼瓶表面的清理效果和清理質(zhì)量,使鋼瓶的外觀質(zhì)量有更大的提高;
2.1.1.4采用的焚燒工藝溫度470℃、鏈條速度400r/min—500 r/min、鋼瓶橫臥方式不會對液化石油氣鋼瓶的機械和化學(xué)性能產(chǎn)生不良影響;
2.1.1.5既能徹底地除垢,又能滿足環(huán)保要求;
2.1.1.6省去蒸汽吹掃這一過程,并且回收到殘液罐中的殘液可直接作為燃料,而殘余在鋼瓶內(nèi)的殘液在鋼瓶經(jīng)過焚燒爐爐膛內(nèi)時作為輔助燃料,在鋼瓶內(nèi)部燃燒,得到了再利用,從而降低了成本。
2.1.2技術(shù)可行性:
鋼瓶廢氣污染物主要是液化氣鋼瓶抽殘出的液化氣廢氣、鋼瓶內(nèi)殘留的污物,怎樣有效的除掉污物,是我們急于解決的環(huán)保問題。我們通過調(diào)查研究,決定采用焚燒裝置來解決這一問題。為了確保安全及其可行性,我們對其進(jìn)行了初步試驗。
2.1.2.1鋼瓶焚燒試驗工作情況具體參數(shù):
燃燒爐每天試驗時間:3小時;
風(fēng)機風(fēng)量為1000m3/h;
燃燒爐每天耗0號柴油約60公斤,柴油及液化氣殘液殘氣燃燒產(chǎn)生的煙氣污染物較少,并且煙氣通過煙道到達(dá)水凈化裝置,利用凈化裝置對煙氣進(jìn)行凈化后,排放到大氣中,不污染環(huán)境。
2.1.2.2焚燒前后試驗結(jié)果
鋼瓶焚燒前后鋼瓶瓶體爆破試驗的比較如下表:
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),鋼瓶檢修中必須進(jìn)行水壓試驗和氣密性試驗,水壓試驗壓力為3.2MPa,氣密性試驗壓力為2.1MPa,一旦鋼瓶達(dá)不到上述壓力要求,就按報廢處理,不得投入使用。而焚燒后鋼瓶經(jīng)破壞性爆破試驗后,實際爆破壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過理論爆破壓力,爆破壓力及屈服壓力也大大超過水壓試驗和氣密性試驗壓力要求,由此可見:經(jīng)過對鋼瓶焚燒工藝評定,確定所采用的焚燒工藝方式不會對液化石油氣鋼瓶的機械和化學(xué)性能產(chǎn)生不良影響。
2.2焚燒工藝流程與原工藝流程的對比
2.2.1原工藝流程:倒空(殘液回收)→卸角閥→蒸汽吹掃→第一次濃度檢測→運輸→第二次濃度檢測→水壓→表面碳化→除銹→后道工序
2.2.2調(diào)整后工藝流程:倒空(殘液回收)→卸角閥→殘液燃燒及表面碳化→第一次濃度檢測→運輸→水壓→除銹→后道工序
2.2.3從工藝流程比較可以看出,調(diào)整后工藝流程中,采用碳化燃燒代替蒸汽吹掃后,殘液燃燒及表面碳化可以同時完成,保障了生產(chǎn)和運輸安全;此外本工藝取消了原工藝過程中的蒸汽吹掃、第二次濃度檢測、表面碳化工序,簡化了檢修工藝流程,減少了三道生產(chǎn)工序;并且碳化燃燒工藝中直接利用鋼瓶內(nèi)殘液殘氣作為輔助燃料,節(jié)約了能源,從而降低了鋼瓶檢修成本。
2.3主要考核技術(shù)指標(biāo)
2.3.1焚燒后,鋼瓶內(nèi)部殘余液化氣濃度。
2.3.2鋼瓶外表面涂層的碳化質(zhì)量 。
2.3.3技術(shù)指標(biāo)測試情況、數(shù)據(jù)如下表
從上表的平均殘余液化氣濃度的測試結(jié)果可以看出:0.28%低于0.4%,焚燒后鋼瓶殘余液化氣濃度能滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求;碳化質(zhì)量由最初的部分碳化到完全碳化,滿足了后面工序—除銹的要求。
最初試驗時,由于沒有經(jīng)驗,鏈條速度過快,使鋼瓶焚燒時間短,碳化不完全,經(jīng)過多次試驗調(diào)整后,將鏈條速度確定為400-500r/min,使鋼瓶充分焚燒,達(dá)到完全碳化的要求。
傳統(tǒng)的蒸汽吹掃工藝,除銹主要靠鋼丸除銹機打磨進(jìn)行,消耗大量的鋼丸,占用大量時間;而采用碳化燃燒工藝,由于在焚燒瓶內(nèi)殘油的過程中,同時對鋼瓶表面進(jìn)行完全碳化,除銹時節(jié)省了大量鋼丸,縮短了除銹時間,多快好省,節(jié)約成本,效益顯著。
3.鋼瓶炭化的效益分析
3.1經(jīng)濟(jì)效益
目前,我公司因環(huán)保問題無法解決,鋼瓶檢修前期處理已經(jīng)被迫停產(chǎn),外包給別的公司,這樣不僅損失了可利用的殘液,還需要支付相當(dāng)?shù)臍堃禾幚碣M用。使用焚燒工藝后,不僅可以利用待檢鋼瓶內(nèi)回收的殘液作為輔助燃料來焚燒處理鋼瓶內(nèi)部無法回收的剩余殘油,而且在處理瓶內(nèi)殘油的過程中,同時對鋼瓶進(jìn)行表面碳化處理,縮減了工藝流程,節(jié)省了生產(chǎn)成本。
3.1.1現(xiàn)行成本:將蒸汽吹掃外包給其他單位,費用為3元/瓶;還有部分鋼瓶的殘液。
3.1.2改造后的運行成本:2.65元/瓶
3.1.2.1改造后的鋼瓶產(chǎn)量:1100瓶/天
3.1.2.2改造后的人工成本:300元/天
3.1.2.3改造后的燃料成本:936元/天
3.1.2.4改造后的用電成本:230.4元/天
3.1.2.5其它不可預(yù)見的費用:100元/天
3.1.2.6設(shè)備折舊費:0.25元/瓶
3.1.2.7鋼瓶運輸費用:1元/瓶
3.1.2.8改造后的單瓶成本:(230.4+936+300+100)/1100+0.25+1=2.65元/瓶
3.1.3綜合成本分析:我公司每年需要檢修的鋼瓶大約20萬只,每只鋼瓶至少節(jié)約0.35元。每年公司至少節(jié)約7萬元。
3.2社會效益
在取得經(jīng)濟(jì)效益的同時,也能取得良好的社會效益,焚燒爐的應(yīng)用從根本上解決了蒸汽吹掃的環(huán)境污染問題,使鋼瓶檢修工藝符合國家對環(huán)保的要求。
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